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2009-10-22 11:29 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
摘要:文章分析了同煤集團燕子山礦14-3#層303盤(pán)區8303工作面回采過(guò)程中遇到的陷落柱地質(zhì)狀況,同時(shí)陷落柱下沉過(guò)程中由于重力滑動(dòng)和摩擦造成附近的圍巖斷裂和變形,產(chǎn)生派生構造,在陷落柱邊緣形成多道斷層,從而產(chǎn)生地塹地壘。針對陷落柱結構的特點(diǎn),文章得出的結論是:工作面不能采取普通的巖石松動(dòng)爆破通過(guò)該陷落柱,必須改變傳統的爆破方式,采用深眼爆破和風(fēng)鉆局部補眼技術(shù),并改進(jìn)裝藥的方法,進(jìn)而取得了很好的效果,達到了安全生產(chǎn)的目的。
關(guān)鍵詞:綜采工作面;陷落柱;深眼爆破;涌水處理;調整割煤工藝
一、工作面概況
1.14-3#層303盤(pán)區8303工作面位于303盤(pán)區北翼,工作面對應上覆為12-2#層8303、8305已采面及小窯采空區。工作面煤層較穩定,大部分有兩層夾石,夾石厚度為0.05~0.4米,煤厚為2.4~3.2米,平均2.9米。工作面地質(zhì)構造校簡(jiǎn)單,共揭露8條斷層,其中在頭巷340米處揭露的落差為2.9米,正斷層對回采影響較大。
2.工作面水文地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單,煤巖層含水微弱,含水系數為0.1。工作面對應上覆12-2#層8303、8305工作面及小窯采空區積水已經(jīng)過(guò)鉆孔放水,11#層小窯采空區積水不明。在回采初期已對工作面上覆局部低洼處積水作好應對措施。
3.由于上覆為采空區,回采過(guò)程中為防止上覆有害氣體下泄的威脅,已進(jìn)行了升壓通風(fēng)管理。
二、陷落柱賦存狀況
本工作面于2008年7月28日早班回采至采位為頭巷258米、尾巷252米時(shí),在工作面33#架至47#架突然揭露大面積全斷面巖石,通過(guò)對揭露的性狀分析及鉆孔探測,確定為陷落柱,初步推測陷落柱的范圍呈橢圓狀,長(cháng)軸大于46米,短軸大于30米,位置為橫向靠近工作面頭部,縱向已接近頭巷340米處。揭露的落差為2.9米斷層,重新開(kāi)掘切巷如避開(kāi)斷層和陷落柱的影響資源損失較大,且需要全隊停產(chǎn)等待。為此礦黨政果斷決定采取有力措施推過(guò)影響區域,以提高資源回收率,緩解生產(chǎn)銜接。經(jīng)過(guò)全礦上下52天的拼博奮戰,于2008年9月17日終于采過(guò)陷落柱,完成了預定目的。
經(jīng)過(guò)實(shí)際揭露,陷落柱的長(cháng)軸為75米,短軸為55米,陷落柱的不規則下沉,造成柱體內巖塊松散,巖性不一致,硬度有較大差別,部分夾雜煤屑塊,同時(shí)陷落柱下沉過(guò)程中由于重力滑動(dòng)和摩擦造成附近的圍巖斷裂和變形,產(chǎn)生派生構造,在陷落柱邊緣形成多道斷層,從而產(chǎn)生地塹地壘,使工作面起伏不平。
陷落柱在下沉過(guò)程中形成漏斗狀凹陷區域,使上覆頂板巖層的連續性遭到破壞,陷落柱范圍內頂板涌水量急增,造成生產(chǎn)環(huán)境惡化。
三、施工組織方法
采用深孔爆破技術(shù),調節工作面采高,調整割煤工藝,局部采用風(fēng)鉆打眼放炮來(lái)達到松動(dòng)巖石,打放水孔治理涌水,并對設備進(jìn)行妥善保護。成立以礦領(lǐng)導為首的過(guò)陷落柱領(lǐng)導組,統一指揮,協(xié)調合作。
1.深孔爆破法。
。1)采用隔架打眼的方法:鉆機隊二班負責打深眼,要求在陷落柱范圍內每架打一個(gè)眼,即鉆機隊二班第一天打單數架號位置的眼,第二天打雙數架號位置的眼,這樣可以保證日推進(jìn)3米。要求孔深6米,孔徑53毫米,距底板0.8米,孔距3米,炮眼必須平行于底板。
。2)裝藥方法:采用導爆索引爆,分散裝藥結構,使用4#礦用巖石硝銨炸藥,每孔裝藥量為4公斤,見(jiàn)如圖4所示。先將導爆索插入藥卷中,用膠帶裹牢,插入孔底,接著(zhù)再裝一卷藥,隨后裝兩卷炮土,每卷炮土長(cháng)5米,然后再兩卷藥,最后用炮土封好。
。3)爆破方法:導爆索使用雷管引爆,采用逐個(gè)爆破的方法爆破。
2.結合風(fēng)鉆局部補眼爆破。在巖石震動(dòng)效果不佳的地方,如工作面上部通常在深孔爆破后仍有較大巖塊,影響機組截割,采用風(fēng)鉆打眼放小炮破碎,眼深為1.5米,每眼裝藥400克。
3.調整了割煤工藝。由于工作面頭尾落差達12米,頭低尾高,所以采用超前拉架割單刀的方式,即機組上行截割煤巖,下行裝煤。每個(gè)循環(huán)必須保證工程質(zhì)量。
4.采用打放水孔的方法,及時(shí)排放工作面涌水。在頭巷陷落柱范圍內,每隔10米打一個(gè)放水孔和2301巷貫通進(jìn)行排水。在二部皮帶頭低洼處打兩個(gè)放水孔與2301巷貫通進(jìn)行排水。采取以上措施后對陷落柱的頂板涌水的治理能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。
5.加強對設備的保護。在陷落柱范圍內將支架的四個(gè)立柱用皮帶包裹防止損壞,同時(shí)在支架的前探梁下再吊一道覆蓋工作面全高的皮帶,防止爆破飛石和提高裝巖效果。
6.調整工作面采高。工作面采高調整到2.3~2.5米,以滿(mǎn)足機組的最小通過(guò)高度和留有一定的安全間隙為限。
四、施工安全技術(shù)要求
1.爆破前將支架、管線(xiàn)等嚴格保護,避免損傷;爆破后必須將電纜槽和支架內的石塊雜物清理干靜。
2.在陷落柱范圍內每個(gè)循環(huán)必須超前拉架,保證達到最小控頂要求。
3.每天由鉆機隊二班負責打深眼爆破,早夜班按正常循環(huán)進(jìn)刀及小孔破碎大塊巖石,工作面必須割平,支架放平,不容許急提急剎。在陷落柱范圍內嚴格控制機組速度,不得超過(guò)2米/分鐘。不得利用機組強行截割圍巖。
4.加大機電檢修力度,保證設備正常運轉,特別是保證支架初撐力和工作阻力,不得出現跑、冒、漏、串、滴等現象,支架工必須將支架升緊升牢,保證達到支護效果。
5.在過(guò)陷落柱期間,工作面附近必須存放50根鋼梁、100根單體柱及20套鋼針,以備不時(shí)之需。
五、社會(huì )經(jīng)濟效益
經(jīng)過(guò)50余天的艱苦奮戰,工作面比較順利地通過(guò)了陷落柱,并在短時(shí)間內通過(guò)了陷落柱伴生的斷層影響區段,取得了很好的效果。
1.節省了重開(kāi)切眼巷道及二次搬家準備的工程量,相對節約了大量的財物和人工的投入。
2.如果進(jìn)行小搬家必須避開(kāi)340米處落差2.9米斷層的影響,采用連續回采出來(lái)后多生產(chǎn)原煤 1.7萬(wàn)噸,提高了資源回收率。
3.為將來(lái)過(guò)類(lèi)似地質(zhì)構造影響提供了一次有益的參照,積累了一定的經(jīng)驗和辦法。
通過(guò)對比,產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益約100萬(wàn)元。
作者簡(jiǎn)介:方志剛(1980-),男,山西大同人,同煤集團燕子山礦綜采三隊助理工程師,研究方向:采礦技術(shù)發(fā)展。
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