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2010-11-02 19:31 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
本文從施工的角度較為詳盡地闡述了管棚法的施工技術(shù)及施工中應注意的關(guān)鍵問(wèn)題,結合工程實(shí)際對管棚法處理隧道特大坍方體的應用技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。
1.坍方體處理施工技術(shù)方案
1.1施工方案與治理原則
1.1.1施工方案
根據坍方體的工程地質(zhì)特點(diǎn),確定了在拱部1°范圍內施作Φ89長(cháng)管棚,管棚間距30cm,結合超前預注漿技術(shù)在開(kāi)挖輪廓線(xiàn)外形成約4m厚的加固圈,并在開(kāi)挖時(shí)以小導管補強注漿加固技術(shù)為輔的綜合技術(shù)方案。開(kāi)挖采用上下臺階法,上臺階高度約4m,采取預留核心土環(huán)形開(kāi)法,上下臺階間距長(cháng)度5m,以人工開(kāi)挖為主,對局部未坍方部位可采用松動(dòng)爆破。在開(kāi)挖后立即施作格柵拱架及錨網(wǎng)噴支護體系,充分調動(dòng)加固后的圍巖的承載能力,使初期支護與注漿加固的坍方體形成整體支護結構,并建立科學(xué)的監測體系,監測支護體系的變形,判斷結構的穩定性和安全性。
1.1.2技術(shù)難點(diǎn)與關(guān)鍵
。1)長(cháng)管棚與注漿加固圈在拱頂形成了穩固可靠的固結殼,作為支承長(cháng)達18m高約50m的松散坍方體超前支護體系(保護殼),是保證開(kāi)挖安全和防止坍方的進(jìn)一步擴大的關(guān)鍵技術(shù)。
。2)坍方體內大部分呈松散碎屑狀,且又混有大小不一的硬質(zhì)巖塊和前期坍方處理時(shí)用以支撐的方木等建筑材料,施鉆困難,成孔性差、容易卡鉆、下管難度大。這些問(wèn)題的解決直接關(guān)系到26m管棚的安裝成功率和注漿的效果,也是坍方處理的難點(diǎn)所在。
。3)坍方段地處斷層破碎帶,地層連通性好,坍方體松散度大,且坍方前施工的小導坑均直接與注漿區相連通。由于注漿區域廣而連通性好,因此必須對注漿順序及注漿工藝進(jìn)行詳細計劃,以防止漿液向無(wú)用的地區擴散,控制注漿量,以最小的注漿量獲得最好的注漿效果。
1.2治理原則
施工方案和治理原則:“管超前,預注漿,多循環(huán),短開(kāi)挖,強支護,勤量測,早封閉”。
2.施工技術(shù)要點(diǎn)
2.1施工工序與步驟
2.2工作面預注漿
在長(cháng)管棚施工前,應對工作面進(jìn)行前進(jìn)式分段預注漿,注漿分段長(cháng)度為5m.以水泥單液漿為主,內加速凝劑,在必要時(shí)采用C-S雙液漿。工作面預注漿的目的是加固工作面松散體,以保證管棚鉆孔方向的精度,同時(shí)穩定工作面,確保開(kāi)挖時(shí)工作面的安全。
2.3長(cháng)管棚與預注漿
2.3.1管棚參數
鉆孔仰角1°~3°,管棚間距30cm,管棚長(cháng)度26m,采用Φ89(厚5mm)無(wú)縫鋼管,共計52根管棚。
2.3.2鉆孔工藝
預設Φ127導向管→Φ108套管鉆進(jìn)18m→Φ90鉆孔鉆進(jìn)26m→下管(帶Φ90鉆頭)→取出Φ108套管→封孔注漿。
2.3.3管棚注漿
注漿分三序孔注入,注入順序依次為C-S漿、水泥漿、水泥砂漿。注漿應在鉆孔下管完成后立即進(jìn)行,以便在鉆相鄰孔時(shí)可做為當前注漿孔的檢查孔。所有管棚鋼管均以30號水泥砂漿充填,以加強鋼管的剛度。
2.4小導管注漿補強
長(cháng)管棚注漿加固范圍有限,很難達到4m的加固圈,為此在開(kāi)挖過(guò)程中,需施作小導管注漿補強。小導管采用Φ32焊縫鋼管,長(cháng)5.5m,開(kāi)孔長(cháng)4m,間距60~75cm,外插角41°。小導管注漿采用C-S雙液漿,注漿量根據現場(chǎng)情況定,以確保開(kāi)挖為目的。
3.問(wèn)題與解決措施
3.1問(wèn)題
。1)主要存在卡鉆、掉鉆頭、坍孔、退鉆與頂管困難等問(wèn)題。
。2)坍方前開(kāi)挖的下導坑斷面約有20㎡,長(cháng)度約為20m,由于密排棚架的作用,坍方體并未將導坑內填滿(mǎn),約有150m3空洞,漿液向空洞內充填并不能對開(kāi)挖穩定起到穩定作用,同時(shí)又造成浪費,防止漿液向空洞內滲流是注漿中的關(guān)鍵環(huán)節。
3.2措施
3.2.1帶鉆頭頂管
采用套管跟進(jìn)施鉆只能有效地解決前20m坍孔、卡鉆等技術(shù)難題,因為套管跟進(jìn)越長(cháng)孔壁周?chē)、碎石與管壁的摩阻力就越大,鉆進(jìn)負荷扭矩也越大,致使鉆進(jìn)困難,同時(shí)易產(chǎn)生管接頭因扭矩大而損耗斷管等嚴重事故,一旦發(fā)生斷管現象,則整個(gè)孔將被廢棄。
3.2.2總體施工工序的調整
首先進(jìn)行工作面預注漿,在此基礎上進(jìn)行管棚施工。但由于注漿量大,注漿時(shí)間長(cháng),造成鉆孔作業(yè)空閑時(shí)間多。為此,對施工工序進(jìn)行了調整,即在工作面注漿的同時(shí)穿插進(jìn)行部分管棚孔的施工。但為確保周邊管棚孔的注漿加固效果,確定了穿插管棚孔施工的原則是:遵循設計時(shí)的工作面預注漿超前的原則?傮w施工工序的調整為施工工期爭取了時(shí)間,同時(shí)也保證了周邊注漿加固效果。
3.2.3注漿施工的技術(shù)措施
。1)改變漿液材料。預注漿時(shí),根據其注漿目的是填充坍方體空洞,對固結體強度要求不高,同時(shí)由于原開(kāi)挖的小導坑留下的空洞較大,采用較高強度的注漿材料不僅造成浪費,也為后來(lái)的開(kāi)挖帶來(lái)了困難。為此,據孔鉆記錄,A、I、H三個(gè)工作面預注漿孔分別在6m、10m、17m處有50~120cm不等的架空區,對這三個(gè)孔不同斷位的注漿材料進(jìn)行了變更,由原設計的水泥漿與水泥砂漿改為粘土水泥砂漿。變更后的漿液含粘土約為25%,28d固結強度在8~13kgPc㎡,可滿(mǎn)足工作面穩定的要求,凝結時(shí)間約為3~5d,流動(dòng)性好,不僅降低了工程成本,也具有良好的填充效果。三個(gè)孔三個(gè)段別分別共計注入粘土水泥砂漿120m3,約占空洞總量的80%.
。2)采用間隔注漿獲得注漿加固效果。在進(jìn)行管棚注漿時(shí)關(guān)鍵是獲得管棚內外形成厚約2m的注漿加固圈,但由于坍體內有許多塊石相互棚架,致使坍體內空洞大而多,這些空洞有的直接與坍空區相連,注漿時(shí)漿液在壓力作用下通過(guò)這些空洞泄流至坍空區,而不能在管棚附近均勻擴散,從而使注漿加固圈無(wú)法形成。為此,根據經(jīng)驗采用間歇注漿法,即當長(cháng)時(shí)間注漿壓力上不來(lái)時(shí),說(shuō)明漿液順空隙泄流至坍空區,這時(shí)將漿液凝結時(shí)間調整至30~50s,注漿1~5min,停40s,待原注入漿液初凝變稠后再注,如此反復,則原先的泄漿通道逐漸變小并最終堵塞,漿液即在管棚周?chē)_到均勻擴散的目的。
4.施工質(zhì)量與效果評定
。1)導向管外插角為2°~4°,間距28~33cm,滿(mǎn)足設計與規范要求,為保證管棚制安精度創(chuàng )造了條件。
。2)管棚孔鉆進(jìn)過(guò)程中僅有一個(gè)孔打偏與另一管棚相交,僅占管棚總數的2%.根據下管記錄,因卡鉆、斷管等原因52根管棚中只有9根共計16m未頂進(jìn),僅占設計管棚總長(cháng)度的1.1%.根據開(kāi)挖所揭示的情況,管棚制安基本達到了整齊劃一的要求,在開(kāi)挖線(xiàn)外形成了穩固的護拱棚架作用,總體質(zhì)量達到了優(yōu)。
。3)每二序孔鉆孔時(shí)出現了全孔回水,鉆孔、下管容易,鉆孔物中有水泥凝結塊等現象,與開(kāi)始第一序孔鉆孔時(shí)卡鉆無(wú)回水形成了對比,說(shuō)明第一序孔注漿已起到了明顯的效果,并達到了固結充填的好效果。
。4)根據注漿記錄,第二序孔注漿時(shí)注漿壓力上升明顯快于開(kāi)始注漿時(shí),也說(shuō)明坍方體空洞回填充實(shí)。
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