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超長(cháng)超大面積混凝土結構裂縫控制技術(shù)

2010-02-01 09:17    【  【打印】【我要糾錯】

  1、工程概況

  廣東奧林匹克體育場(chǎng)是九運會(huì )的主會(huì )場(chǎng),設固定觀(guān)眾座位8萬(wàn)席,總建筑面積達14.56萬(wàn)m2,規模巨大,造型新穎,質(zhì)量標準高,施工難度大,工期短,由廣東建工集團總承包施工,本工程(包括場(chǎng)外環(huán)境及附屬結構)高性能混凝土用量達13萬(wàn)m3。本工程面積巨大的環(huán)狀結構看臺樓層采用現澆混凝土結構,由于其特殊功能要求,花瓣形看臺面積達4.25萬(wàn)m2,屬超大面積鋼筋混凝土結構?磁_下各樓層面積分別為:首層3.79萬(wàn)m2,2層2.84萬(wàn)m2,3層1.52萬(wàn)m2,4層1.4萬(wàn)m2,5層1.24萬(wàn)m2?磁_樓層沿徑向設計有6道永久性伸縮縫,其間距超長(cháng),約為90m.地下室底板面積近2.5萬(wàn)m2,澆筑混凝土量達1.87萬(wàn)m3,雖然其厚度僅為600mm,但分布其中的眾多大承臺和底板合在一起澆筑施工,合并后的最大厚度達1.7m,亦屬大體積混凝土施工。底板設計有7條后澆帶,分為8大塊,最大一塊面積達4100m2,底板寬約36m,長(cháng)約120m,底板后澆帶間距超長(cháng)。超長(cháng)、超大面積及大體積混凝土是本工程結構的重要特色之一,其裂縫控制也就成為工程施工的重點(diǎn)與難點(diǎn)。

  2、采用高性能混凝土施工技術(shù)

  本工程混凝土最大輸送距離達300m,最大輸送高度為60m,為滿(mǎn)足泵送混凝土和體育場(chǎng)復雜特殊造型的施工要求,我們大量采用了高性能混凝土施工技術(shù)。在體育場(chǎng)北區配置了l臺意大利進(jìn)口的大型現代化攪拌站,產(chǎn)量為90m3/h;南區配置了自動(dòng)上料和自動(dòng)稱(chēng)量系統的混凝土攪拌站2座,產(chǎn)量為30~50m3/h。針對本工程的需要,配制高性能混凝土時(shí)為了優(yōu)選原材料和配合比,我們應用“雙摻”技術(shù),除提高混凝土的可泵性外,還有意識地預先通過(guò)試驗確定低收縮率的混凝土配合比,同時(shí)減少水泥用量,降低混凝土的水化熱和改善其收縮性能。

  2.1優(yōu)選原材料

  選用優(yōu)質(zhì)的原材料,如底板施工中采用連續級配骨料,增大混凝土的密實(shí)度。嚴格控制混凝土出機和人泵坍落度,隨不同施工階段的設計要求與天氣變化情況跟蹤調整配合比,詳見(jiàn)表1。

  2.2采用“雙摻技術(shù)”

  在本工程施工中,地下室底板使用KFDN-SP8外加劑,看臺樓層等混凝土結構根據具體情況,選用HPM一2高效緩凝減水劑、FE-C2外加劑等,這些高效外加劑具有高減水率和良好的保塑性能。摻外加劑混凝土與基準混凝土的減水效應比較如圖1所示。

  根據本工程的具體情況,我們分別選用黃埔電廠(chǎng)、廣州發(fā)電廠(chǎng)等的I級或Ⅱ級粉煤灰,采用粉煤灰這種活性的水硬性材料代替部分水泥,補充泵送混凝土中的細骨料,提高混凝土的抗滲性、耐久性和流動(dòng)性,并改善其可泵性和降低水化熱,從而提高混凝土的后期強度。

  2.3配合比選擇

  混凝土的配合比決定了混凝土的強度、抗滲性、和易性、坍落度、水泥用量、水化熱大小、初凝和終凝時(shí)間以及混凝土收縮率等性能指標。根據結構的不同特點(diǎn)和設計要求、氣候條件,摻人粉煤灰的影響以及施工現場(chǎng)的生產(chǎn)管理狀況,采用不同技術(shù)指標,由實(shí)驗室試配確定。

 。1)地下室底板施工階段根據現場(chǎng)條件,對底板混凝土提出以下指標:

 、偬涠12—14cm;

 、诔跄龝r(shí)間6—8h;

 、蹞郊痈咝p水劑,超量摻加I級粉煤灰,減少水泥用量,降低水化熱;

 、芡ㄟ^(guò)試驗選定收縮率較小的配合比。為了確;炷辆哂懈咝阅,我們提前對混凝土配合比進(jìn)行了大量反復多次的試驗,取得十幾組試配數據,測試了不同配合比混凝土的收縮率及收縮與齡期的關(guān)系,并采用鋼環(huán)試驗方法測試混凝土的長(cháng)期收縮情況。測定混凝土收縮率后,有意識地模擬澆筑一塊混凝土試件進(jìn)行試驗,測試其溫度變化和收縮率,確定了表2的配合比,其收縮率為0.12%,且在14d后基本上不再收縮。實(shí)踐證明,本配合比是成功的,用I級粉煤灰代替部分水泥,大大減少了水泥用量和降低了水化熱,在確定了收縮率較小的配比后,據此收縮率確定底板分塊的最大長(cháng)度為45m,相鄰塊之間混凝土澆筑的時(shí)間間隔為14d。

 。2)看臺樓層選擇不同的水泥和多種外加劑進(jìn)行配合比試驗研究,對外加劑的適應性進(jìn)行對比試驗,得出針對不同階段和不同施工部位的優(yōu)化配合比。北區采用深圳產(chǎn)FE-C2外加劑摻量為1.6%,黃埔電廠(chǎng)的Ⅱ級粉煤灰摻量為22%,既滿(mǎn)足了混凝土的強度要求,又具有良好的可泵性和經(jīng)濟性。南區采用HPM一2高效緩凝減水劑和黃埔電廠(chǎng)的Ⅱ級粉煤灰得出的配合比,即:水泥:混合材:砂:石:水:外加劑=l:0.23:2.17:3.20:0.53:0.016,水泥、砂、石、水、粉煤灰、外加劑用量分別為332,722,1063,176,77,5.28~m3,水膠比0.44%,含砂率40.4%,坍落度145mm,質(zhì)量密度2370kg//m3,初凝n,-Jl'~q5—8h,終凝時(shí)間8-10h。

  3、合理增加施工縫數量以改善約束條件在超大面積現澆底板、看臺和樓層中,通過(guò)合理增加施工縫數量,降低了約束應力,減少了混凝土收縮,取得良好的效果。

  3.1地下室底板為了有效控制混凝土底板的收縮變形,施工前經(jīng)計算和研究,決定調整底板分塊,將大塊底板劃分成小塊進(jìn)行施工,中間增加19條施工縫,把整個(gè)底板劃分成27小塊,每塊長(cháng)度基本上控制在45m內,底板后澆帶按設計要求采用橡膠止水片,施工縫和側墻后澆帶及外墻水平施工縫采用鋼板止水片。后澆帶、施工縫采用新型永久性模板——快易收口網(wǎng)。后澆帶待其兩側混凝土齡期達2個(gè)月后再施工,采用比設計高一等級的微膨脹混凝土澆筑。底板混凝土的澆注采用跳倉法進(jìn)行,相鄰兩塊底板混凝土澆注時(shí)間間隔為14d,實(shí)踐證明收到了很好的效果。

  3.2看臺樓層本工程形體龐大,看臺樓層面積巨大,環(huán)狀結構超長(cháng),為防止混凝土貫通裂縫的產(chǎn)生,并有效控制表面裂縫的開(kāi)展,施工過(guò)程中在不影響結構整體性的前提下,兼顧施工方便,沿體育場(chǎng)看臺和樓層環(huán)向增設了兩道施工縫,縫處增設構造配筋,合理劃分施工流水段,使施工縫有效削減了混凝土結構的約束應力,減少了蓄熱量與水化熱的過(guò)度積累,避免了有害裂縫的產(chǎn)生。

延伸閱讀:配合比 面積大 裂縫
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