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2010-09-19 10:40 來(lái)源網(wǎng)絡(luò ) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
Central el Bajio是一座600MW的聯(lián)合循環(huán)電廠(chǎng),位于墨西哥中部San Luis de La Paz 城的附近。InterGen 電力公司和AEPResources 聯(lián)合擁有此企業(yè),并于2002年初投入商業(yè)運行。大約495MW的電力供給墨西哥的國家公用事業(yè)。CFE在電力采購協(xié)議中,建立一個(gè)建造-擁有-運行的合同。余下的105MW的電力,供給第三方的工業(yè)用戶(hù)。
此企業(yè)有三臺雙燃料的燃氣輪機發(fā)電機組(CTGs),三臺三壓式余熱鍋爐(HRSGs)和一臺再熱蒸汽透平發(fā)電機組(STG)。從低壓透平排出的蒸汽進(jìn)入空氣冷卻的凝汽器凝結,然后回到HRSGs.在這工程項目中,最突出和有發(fā)展前途的項目可能就是水源的獲得和需要如何處理使其能滿(mǎn)足電廠(chǎng)不同工序的要求。
San Luis de La Paz城是一個(gè)約有50,000人口的城市,位于墨西哥的一個(gè)干燥區域。該地區缺水而且水是主要供民用和農業(yè)。該城市的水源是井水。但市政府的官員(CNA),負責墨西哥水的供應,他規定,不允許在該地區抽取地下水作為工業(yè)用途。因此,就需考慮其它的供應來(lái)源。在電力采購協(xié)議中允許使用50%的城市污水作為電廠(chǎng)的補給水。經(jīng)研究確定認為,包括冬天燃油時(shí),水需要量最大的情況,這些水量是足夠了。于是決定建造一座污水二級處理廠(chǎng)來(lái)處理多達125m3/小時(shí)處理過(guò)的污水(Gray water)給Bajio 電廠(chǎng)。
通常,電廠(chǎng)所使用的處理污水,是依靠較大城市或鄉鎮處理過(guò)的城市廢水,這有足夠的質(zhì)量數據可以得到。但Bajio工程必需在建電廠(chǎng)的同時(shí),平行地建造污水處理廠(chǎng)(STP)。這樣就有一個(gè)緊跟的日程,才能滿(mǎn)足電廠(chǎng)建造,調試和起動(dòng)時(shí),對處理水的需要。
原廢水的有限數據,被用來(lái)匯編和分析,以建立設計的特點(diǎn)。另外還進(jìn)行一些取樣,來(lái)論證和補充重要的參數。這些初始的數據被用來(lái)開(kāi)發(fā)污水設計的分析并包含在規范中,并用來(lái)設計和建造污水處理廠(chǎng)(STP),制定采購一交鑰匙的合同。另外,業(yè)主在STP設計和建造時(shí)對原污水進(jìn)行了12個(gè)月的取樣和分析。僅有的小時(shí)流量數據被分析以保證有足夠的流量來(lái)供給電廠(chǎng)。原污水特性的設計進(jìn)展,需要每個(gè)參數都是在施加流量負荷時(shí)的值。在12個(gè)月的取樣過(guò)程中,流量數據被補充用來(lái)證實(shí)開(kāi)始時(shí)的設計基礎。
San Luis de La Paz城原有一個(gè)污水系統,但該城尚未得到聯(lián)邦的資金來(lái)建造它自己的STP。污水是收集在污水系統,并在地區周?chē)乃膫(gè)點(diǎn)(利用土地的實(shí)際情況)排放。另外,一條污水管線(xiàn)在城市郊外建造出去,該處可建造今后的STP。
污水處理系統
工程評估了二種選擇:一是將STP建造在城市里,另一種是將它建在電廠(chǎng)內。若將處理廠(chǎng)放在水源處(城市內),這樣就要將處理污水通過(guò)大約12 .6Km長(cháng)管道,用泵送到電廠(chǎng),而不是將原污水通過(guò)這長(cháng)管道送到電廠(chǎng)。若采用后者,則泄漏和溢流原污水的危險性就比用泵送處理污水要大得多。一項有效的STP設計,與是否能夠在短期內滿(mǎn)足由于燒油要求而增加補給水有關(guān)。生化處理的系統不可能在如此短時(shí)間內搞成的。因此,計劃將STP保持在穩定的,接近設計容量125m3/小時(shí)運行,而多余的水給地區提供作不同的用途。將STP設置在城市邊界內,有利于輸送多余的處理污水給城市。因此,業(yè)主就決定將STP設置在城市內(即建在土地藍圖內,有利于今后城市的STP)。
在此工程設計和建設期間,發(fā)生了三個(gè)對STP的設計有影響的問(wèn)題。第一個(gè)是發(fā)現了一個(gè)新的進(jìn)入城市污水的廢水流來(lái)自地方的屠宰場(chǎng)。從有關(guān)的攔截器(排放點(diǎn))取樣,發(fā)現污水樣品的BOD值,通常在1000~2000mg/l。這就引起從4個(gè)取得的混合原污水的值達到700~900mg/l。這樣,STP就得按平均BOD 400mg/l,短期最高值為800mg/l設計。顯然,這是個(gè)問(wèn)題。與地方污水管理當局聯(lián)系,他們和屠宰場(chǎng)聯(lián)系,減少流至Bajio電廠(chǎng)的STP的廢水分配,其方法是改線(xiàn),將它的廢水排放點(diǎn),從現有的攔截器排放點(diǎn)改至供應STP支管的下游。
第二個(gè)問(wèn)題關(guān)系到STP的流量控制。在與城市執行原先合同時(shí),地方廢水管理當局是將現有四個(gè)排放攔截器關(guān)閉的,這樣所有從San Luis de La Paz來(lái)的污水流,全部從STP流出。STP平衡池的水力設計是能夠接受125m3/小時(shí)的原污水。多余的原污水是排至一個(gè)新的排放點(diǎn)。城市當局負責建造一個(gè)新的多余污水的排放管道和排放建筑。但在STP的建造中,城市當局告訴業(yè)主,他由于缺乏資金,不能完成這新設備。但他答應,在原有四個(gè)排放管上,新安裝調節滑動(dòng)門(mén),以保證有足夠的水流進(jìn)入平衡池,達到平衡流量125m3/小時(shí)。這樣,STP的控制就從過(guò)去不用運行人員關(guān)注,變?yōu)樾枰\行人員密切關(guān)注,并要與當地污水管理當局聯(lián)系的方式。
最后一個(gè)主要問(wèn)題是在建造中,由于城市當局無(wú)力建造新的多余污水的管道和排放建筑引起的。如前所說(shuō),多余的電廠(chǎng)不需要的處理污水,是給城市作為它自己的用途。為此目的,STP工程建造了一個(gè)600 m3處理污水存儲箱。其目的是讓城市在它需要時(shí),從箱中取處理污水。任何多余的處理污水,將從箱溢流至新管道和多余的原污水混合。由于建設此管道已被取消,市區便在臨近STP處建一個(gè)大的處理污水池以收集多余的處理污水。城市當局和當地農民商量一個(gè)安排,從水池送水到地方的灌溉系統以防止水池的溢流。
此STP已運行超過(guò)了一年。此系統包含有二個(gè)污水處理系列(2 x 50%)。STP的總容量是基于燃氣輪機在燃油時(shí)水的需要量。然而STP在一個(gè)系列運行的條件下,STP能足夠地在電廠(chǎng)燃氣輪機燃用天然氣時(shí),為電廠(chǎng)的正常運行,供應處理污水。
有一個(gè)平衡/收集池從城市污水系統收集原污水。原污水通過(guò)提升站從收集池送到STP.污水處理系統裝有蓖子篩,細篩和除油脂,除砂系統,以及帶有曝氣箱,二級澄清器和沉渣再循環(huán)的曝氣活化沉渣系統。生化處理系統包含有硝化和脫硝步驟以除去氨(總氮)。多余的沉渣經(jīng)消化,脫水然后排出至地面。處理污水經(jīng)氯化處理,然后通過(guò)處理污水泵站,排至電廠(chǎng)范圍內的處理污水井。
水處理系統
起初,考慮采用一個(gè)帶有自動(dòng)反洗(使用空氣-水的混合物)的微濾(MF)系統作為處理污水的前處理以代替原來(lái)的軟化/澄清和過(guò)濾方法。MF不能除去硬度,硅和其它溶解物質(zhì),但能顯著(zhù)降低SDI值和細菌,不然燭狀過(guò)濾器會(huì )被堵塞,RO膜會(huì )被污染。但后來(lái)通過(guò)進(jìn)一步考慮還是決定將選用MF的方案取消了。這是由于處理污水的水質(zhì)變化較大,而且由于時(shí)間太緊,沒(méi)有時(shí)間去進(jìn)行MF的試驗臺試驗,因為當時(shí)尚沒(méi)有處理污水。
最后,高效反滲透系統(HERO)被選用來(lái)代替帶有澄清軟化和除硅的常規反滲透RO系統。這是根據如下幾點(diǎn)判定來(lái)確定的:
為了保證常規RO工藝的正常運行,在預處理系統中除去硅,鋇和剩余的TOC是必需的。
用氫氧化鎂沉淀吸附法除去硅,即使是常規的水源,也是難以控制的。要除去處理污水中的硅,由于它含有TOC,就更難,因為T(mén)OC會(huì )影響沉渣的沉降特性和沉淀過(guò)程。以前水處理廠(chǎng)的運行,缺少對于高含硅量的處理污水軟化所需要高除硅率的數據。
常規的軟化和除硅會(huì )產(chǎn)生大量的沉渣,在排走和運輸這些沉渣時(shí),需要較多人力。
常規的軟化工藝不能完全自動(dòng)化,需要較多運行人員的關(guān)注,特別是間斷運行時(shí),更需這樣。
以前HERO系統沒(méi)有用來(lái)處理過(guò)處理污水,但它的運行實(shí)例說(shuō)明它在處理高TOC濃度的水,也就是對常規RO系統會(huì )產(chǎn)生嚴重污染的水,以及那種水質(zhì)變化較大的水,具有很高的容忍度和成功的運行經(jīng)驗。HERO工藝特別適宜用于處理高含硅量的水。
RO的高pH運行,這也就是HERO的運行模式,能將硅和有機物保持為溶解狀態(tài),這樣,膜的清洗頻率就預計比較低。進(jìn)入HERO的水中殘余硬度,必需在上游,用弱酸離子交換器(WAC)中除去,以防止硬度在膜上沉淀。
電廠(chǎng)補給水處理系統的描述
從STP出來(lái)的處理污水用泵送至電廠(chǎng)中的處理污水池。池的液位由供水管道上的控制閥來(lái)保持。處理污水在反應式澄清器(1)中處理,澄清器中加入堿,凝聚劑(FeCL3)和助凝劑。澄清的出水進(jìn)一步通過(guò)重力式過(guò)濾器(3)和壓力式過(guò)濾器(2)過(guò)濾。過(guò)濾水儲存在一箱內。箱液位用調節處理污水去澄清器的水流量來(lái)維持;瘜W(xué)藥品的劑量同步于進(jìn)入澄清器的流量。次氯酸鈉的劑量是同時(shí)加入到處理污水池以及壓力過(guò)濾器的進(jìn)水中。澄清器進(jìn)出水的濁度和pH值有表計監控。假如需要的話(huà),二氧化碳可用來(lái)調節澄清器出水的pH值。亞硫酸鹽是加入到弱酸離子交換器(WAC)設備(2)給水中進(jìn)行脫氯。在WAC出水送至脫碳器(1)之前,能加入HCL來(lái)調節其pH值。WAC進(jìn)出水的硬度和pH值用儀表檢控。RO設備(2)給水的pH值用加入堿來(lái)調節。RO給水和滲透液的導電率和硅含量用儀表監控,離子交換混床(2)的出水也用儀表監控。WAC和混床的再生廢液進(jìn)行中和并與RO的濃水合在一起。RO濃水在與除鹽設備再生廢液混合之前,要先中和,然后通過(guò)層狀分離器除去沉淀的硅。
除鹽水用來(lái)補給蒸汽系統,控制燃氣輪機(CTs)的NOX,以及清洗燃氣輪機(CTs)。過(guò)濾水儲存在過(guò)濾水存儲箱中,也用來(lái)根據服務(wù)用水系統,防火用水系統以及生活用水(非飲用)的需要,來(lái)提供水。
電廠(chǎng)廢水排放方案的選擇
電廠(chǎng)會(huì )產(chǎn)生如下所說(shuō)的專(zhuān)門(mén)的廢水流,而需要將其排出設備外。評估了如下的廢水排放方案:
儲存 / 蒸發(fā)池:在缺水地區,蒸發(fā)池是不可接受的。要得到這個(gè)地方也受到限制。
注入井:廢水的質(zhì)量要考慮對環(huán)境的影響。要得到環(huán)境部門(mén)的許可過(guò)程,可能是最長(cháng)的(假如需要進(jìn)行水利-地質(zhì)研究的話(huà))。
帶有小蒸發(fā)池或結晶器的鹽水濃縮器:會(huì )有高的運行和維護費用,并需要有經(jīng)培訓的運行人員。
排回至STP:此方案需要將高TDS的廢水從電廠(chǎng)返回到污水處理廠(chǎng),此廠(chǎng)位于城市單獨分開(kāi)的管道。為了防止建立起一個(gè)濃水的回路,電廠(chǎng)的廢水是排至城市里污水處理廠(chǎng)的入水側,并與多余的處理污水混合?墒褂醚a給水供水管道所使用的同一管溝,以減少此方案的費用。預計的電廠(chǎng)廢水和處理污水混合后的質(zhì)量被評估以保證適合用于市區的用途。此返回到STP的方案被選用,這是因為它的費用低而且較易被批準。
STP的運行
STP的合同商同意處理水能保證符合表1的質(zhì)量?偨YSTP的運行數據,列于表2和表3。在將鑰匙交給業(yè)主之前,合同商進(jìn)行了和通過(guò)了一個(gè)七天的性能試驗,表明此處理廠(chǎng)達到了所保證的水質(zhì)量。
表1 保證的處理污水質(zhì)量
參數 | 周平均值 | 周平均值 |
pH | pH | pH |
BOD5 mg/l | BOD5 mg/l | 30 |
TSS, mg/l | 20 | 30 |
NH3-N, mg/l | 5 | 5 |
大腸桿菌 mpn/ 100 ml | 400 | 1000 |
油和油脂 mg /l | 10 | 20 |
調試后,STP連續生產(chǎn)非常好的出水水質(zhì),僅有偶然的超標。電廠(chǎng)水處理系統的保守設計,已能處置這偶然的超標。
有二個(gè)運行報道需要指出的。第一是,有時(shí),原污水的BOD會(huì )大大超過(guò)設計平均值400 mg/l;跉v史上在2002年的開(kāi)頭6個(gè)月時(shí),BOD/COD的比值為0.58以及COD的平均值為640 mg/l,原污水的平均BOD估計在370 mg/l.但是,基于每天進(jìn)水的COD 測量,進(jìn)水的BOD在一個(gè)較長(cháng)時(shí)間,可能在400~700 mg/l 的范圍。幸運的是,曝氣箱的STP曝氣系統,設計得比較保守,這樣,STP在進(jìn)水BOD和COD值較高時(shí),仍然可以生產(chǎn)BOD值小于20~30 mg/l的處理污水?墒,原污水的高BOD值,會(huì )增加曝氣的需要量和增加產(chǎn)生的沉渣量。這二者均會(huì )增加運行費用。
另一個(gè)與運行有關(guān)的復雜問(wèn)題是前面討論過(guò)的原污水流量控制問(wèn)題。為了使STP和電廠(chǎng)有可靠的原污水流量,需要經(jīng)常干預當地的污水管道管理人員,來(lái)調節四個(gè)現有的排放管道的滑動(dòng)門(mén)。早先的經(jīng)驗說(shuō)明,當地的污水管道管理人員不能經(jīng)常及時(shí)回應STP要求增加原污水量的要求。結果有時(shí)沒(méi)有足夠的流量進(jìn)入STP.后來(lái),業(yè)主給污水管道管理人員提供了自行車(chē)和手機,較快的聯(lián)系工具,改善了回應的時(shí)間。由于改善了回應時(shí)間,缺少水流進(jìn)入STP的問(wèn)題已不再存在。
運行經(jīng)驗
電廠(chǎng)的水處理系統是在概念設計階段,按估計的處理污水水質(zhì)進(jìn)行設計的。這估計的水質(zhì)是根據使用硝化和脫硝處理的二級處理污水的情況確定的。堿度的估計是根據原污水為了硝化和脫硝處理進(jìn)行的堿度數據的調整確定的,而硝化由于在氨-氮生化反應形成硝酸鹽時(shí)要消耗堿度,而在脫硝處理時(shí)有大約一半的堿度返了回來(lái)。
在STP的開(kāi)始運行階段,處理污水水質(zhì)與估計的水質(zhì)有較大變化,這是因為,水中含有高的磷酸鹽,高的表面活性劑和TOC,在電廠(chǎng)水處理廠(chǎng)形成泡末而引起的。帶過(guò)生物顆粒和不恰當的氯化處理也是個(gè)問(wèn)題,這使水處理廠(chǎng)的澄清-軟化器,由于沉淀的沉降性能差而難于運行,使顆粒升起而帶過(guò)。
表2 STP的運行數據
STP進(jìn)水 | STP 進(jìn)水 | STP 出水 | STP 出水 | |
參數/2001 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 |
pH | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 8.1 |
堿度(CaCO3ppm) | 540 | 551 | 341 | 346 |
COD | 1081 | 1557 | 66 | 146 |
BOD | 649 | 970 | 13 | 45 |
NH3-N | 57 | 78 | 4 | 13 |
總N | 84 | 112 | 8 | 18 |
總P | 6.8 | 15 | 5 | 14 |
總-SiO2 | 105 | 108 | 72 | 78 |
反應SiO2 | 73 | 79 | 56 | 56 |
油和油脂 | 56 | 240 | 4.4 | 8 |
濃度均以 mg/l 表示2001 1~2月份的數據
表3 從2002起的運行數據
參數/2002 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
進(jìn)水平均COD | 499 | 478 | 684 | 721 | 855 |
進(jìn)水最大COD | 1035 | 1026 | 1200 | 1059 | 1358 |
出水平均COD | 40 | 39 | 44 | 46 | 51 |
出水最大COD | 71 | 91 | 108 | 122 | 79 |
出水濁度NTU | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 |
出水最大濁度NTU | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 |
出水平均流量M2/hr | 65 | 62 | 71 | 110 | 75 |
出水最大流量M2/hr | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 |
總結STP的運行數據列于表2和表3。當前處理污水的數據(已穩定地運行超過(guò)數月)表明,STP實(shí)現了非常良好的水處理,其處理污水的平均出水BOD在13mg/l, COD在45mg/l,濁度小于10 NTU.值得注意的是,在STP中還能除掉一些硅。能除去全硅大約31%,除去反應硅大約23%。在處理污水中觀(guān)察到的最大含硅量為84 mg/l。STP能夠很好地除去油和油脂。處理污水的平均油和油脂含量小于5 mg/l 。同樣的,總-N 從84 mg/l 降到8 mg/l,說(shuō)明有很好的硝化和脫硝的效果。
一個(gè)令人驚奇的事是,處理污水的堿度比原先根據水處理廠(chǎng)設計的估計要高的多。處理污水的硬度變化是小的,而堿度的變化是顯著(zhù)的。裝在下游的高效反滲透設備(HERO)的供應商要求進(jìn)入弱酸離子交換器(WAC)的水的堿度和硬度比為1.0 或略微高些。由于預計的處理污水的堿度有些不足,所以原計劃要在澄清-軟化器中用加堿方法將處理污水的總硬度降到大約100 mg/l。而運行的結果卻指出,處理污水的堿度能穩定地高于處理污水的總硬度。
這樣,此澄清-軟化器是在澄清模式狀態(tài)下運行的,用來(lái)除去多余的TSS,磷酸鹽和有機物。在WAC上較高的硬度負荷會(huì )降低二次再生間的出水量,但它并沒(méi)有給運行帶來(lái)什么顯著(zhù)的問(wèn)題或額外的費用。CO2 可加在軟化器出口用來(lái)防止產(chǎn)生碳酸鈣的二次沉淀,而當澄清器在非軟化狀態(tài)下運行時(shí),是不需要的。為了維持WAC進(jìn)口水的TA/TH比在大約1:1比值而需增加入的堿,也不需要加入了。WAC出水pH值的降低是在脫碳器前加酸來(lái)達到的。根據HERO工藝的要求,為了保持在RO濃水中的硅,有高的溶解度,RO的給水 pH值應調節到10.3~10.5。
弱酸離子交換樹(shù)脂除去和堿度結合的硬度,并用氫離子置換此硬度。這將轉換大量的碳酸鹽和重碳酸鹽為二氧化碳,而在脫碳器中將脫碳水的二氧化碳降到5~10 mg/l.WAC給水中與硬度相比高出的堿度,會(huì )造成WAC出水的較高堿度。
HERO供應商的運行導則要求限制RO給水的硬度在0.1~0.2左右,這樣在濃水流中的硬度大約在1~2mg/l.水處理廠(chǎng)的數據(沒(méi)有列入)顯示,99%的時(shí)間,WAC進(jìn)水的硬度是可忽略不計的。有時(shí),從WAC會(huì )有些硬度漏過(guò)。在發(fā)現RO膜的壓差增加,可進(jìn)行RO膜的在線(xiàn)酸洗。至今為止,RO膜未曾需要使用供應的現場(chǎng)清洗組件(CIP),用任何的化學(xué)藥劑進(jìn)行離線(xiàn)清洗過(guò)。盡管在RO系統前有設備用來(lái)加入阻垢劑和非氧化性殺菌劑,但至今沒(méi)有用過(guò)。
表4 水處理廠(chǎng)的總堿度、總硬度和電導率數據
參數/2001 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
GWS pH | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 |
GWS pH | 218 | 221 | 212 | 216 |
GWS TA,mg/l | 337 | 310 | 298 | 271 |
PF TH, mg/l | 203 | 216 | 203 | 151 |
PF TA, mg/l | 329 | 228 | 203 | 376 |
WAC TA, mg/l | 307 | 247 | 193 | 376 |
WAC 出水pH | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 376 |
GWS 電導率 us/cm | 1243 | 1175 | 1172 | 1247 |
PF 電導率 | 1352 | 1351 | 1509 | 1829 |
RO給水 電導率 | 1945 | 1863 | 1858 | 2289 |
RO出水電導率 | 106 | 130 | 104 | 72 |
GWS=處理污水池Cond.=電導率 PF=壓濾機
TH=總硬度 以CaCO3計TA=總堿度以CaCO3計
表5 水處理廠(chǎng)的硅數據
參數/2001 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
GWS平均 SiO2 mg/l | 65 | 67 | 61 | 59 |
GWS最大 SiO2mg/l | 69 | 75 | 84 | 49 |
PF 平均 SiO2mg/l | 57 | 58 | 53 | 38 |
PF最大 SiO2mg/l | 57 | 63 | 62 | 49 |
GWS=處理污水池Cond.=電導率 PF=壓濾機
TH=總硬度 以CaCO3計
電導率的數據指出,水的電導率從處理污水池到壓濾再到RO給水是增加的,這估計是由于加入NaOH,NaOCL,和HCL的緣故。RO的給水電導率隨著(zhù)滲透液平均電導率72~130us/cm 間顯著(zhù)地變化。預處理系統中(通過(guò)壓力過(guò)濾器)總硅的除去情況(表5)
表6 要求從水處理廠(chǎng)出來(lái)的除鹽水質(zhì)量
電導率 us/cm 250 C | < 0.2 |
硅 SiO2 ppb | < 20 |
表7 從水處理廠(chǎng)出來(lái)的除鹽水質(zhì)量(月平均值)
參數/2002 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
混床出水電導率us/cm | 0. 05 | 0. 12 | 0. 09 | 0. 13 | 0. 13 |
混床出水含硅量SiO2 ppb | 0.2 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 1.6 |
總結和結論
Central el Bajio工程利用高含硅量的原污水作為電廠(chǎng)補給水的唯一的水源。一個(gè)污水處理廠(chǎng)和補給水處理系統將污水轉化為高質(zhì)量的除鹽水,供電廠(chǎng)使用?偨Y起來(lái),為具有相似水源的電廠(chǎng),提出如下的建議和結論:
在邊緣地區,原污水的數據通常是缺乏的。無(wú)機物,硅和金屬的數據更少。很需要有一補充的取樣程序。這應列入工程計劃中。
由于缺少地方的資金,很難要求許多城鎮在農業(yè)地區在開(kāi)始就承諾提供增加地下建筑來(lái)支持水的供應。
堿度是顯著(zhù)地到受硝化和脫硝處理過(guò)程的影響。在當前的事例中,氨-N是通過(guò)硝化和脫硝處理的生化過(guò)程除去的。
堿度相關(guān)于硬度的濃度,會(huì )影響常規軟化器和WAC的過(guò)程。加入苛性堿的軟化(除去鈣),相對于石灰軟化來(lái)說(shuō),只能除去有限量的堿度。
水處理廠(chǎng)的澄清-軟化器,只有很少時(shí)間按軟化方式運行的。在開(kāi)始階段,處理污水的質(zhì)量受到表面活性劑和有機物的影響,使澄清器的運行發(fā)生問(wèn)題。澄清和軟化方式均受到不良沉降性能的沉渣的影響。
由于處理污水的堿度比預計的要高,因此處理廠(chǎng)就有使澄清-軟化器,僅按澄清方式運行的靈活性。
HERO工藝被證明是很可靠和適應性強,能在處理污水水質(zhì)變化條件下,無(wú)論在澄清和軟化過(guò)程,均能得到很好的結果。HERO工藝的成功運行,不需在前面的系統進(jìn)行除硅。
處理污水的堿度變化會(huì )影響水處理廠(chǎng)的運行,但只要合適地監控硬度,pH和藥品的加入,這種變化的影響會(huì )被減小。
HERO系統能在處理污水水質(zhì)變化的條件下,生產(chǎn)出質(zhì)量符合要求,產(chǎn)量足夠的除鹽水。曾進(jìn)行過(guò)偶然的在線(xiàn)的酸洗。經(jīng)過(guò)一年的運行后,僅僅為了預防的目的,設備在當前,計劃使用安裝好的清洗設備,用非氧化性殺生物劑,對膜進(jìn)行第一次清洗。
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