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談?wù)揌EROTM在處理空冷聯(lián)合循環(huán)電廠(chǎng)中高含硅量污水的應用

2010-09-19 10:40  來(lái)源網(wǎng)絡(luò )  【  【打印】【我要糾錯】

  Central el Bajio是一座600MW的聯(lián)合循環(huán)電廠(chǎng),位于墨西哥中部San Luis de La Paz 城的附近。InterGen 電力公司和AEPResources 聯(lián)合擁有此企業(yè),并于2002年初投入商業(yè)運行。大約495MW的電力供給墨西哥的國家公用事業(yè)。CFE在電力采購協(xié)議中,建立一個(gè)建造-擁有-運行的合同。余下的105MW的電力,供給第三方的工業(yè)用戶(hù)。

  此企業(yè)有三臺雙燃料的燃氣輪機發(fā)電機組(CTGs),三臺三壓式余熱鍋爐(HRSGs)和一臺再熱蒸汽透平發(fā)電機組(STG)。從低壓透平排出的蒸汽進(jìn)入空氣冷卻的凝汽器凝結,然后回到HRSGs.在這工程項目中,最突出和有發(fā)展前途的項目可能就是水源的獲得和需要如何處理使其能滿(mǎn)足電廠(chǎng)不同工序的要求。

  San Luis de La Paz城是一個(gè)約有50,000人口的城市,位于墨西哥的一個(gè)干燥區域。該地區缺水而且水是主要供民用和農業(yè)。該城市的水源是井水。但市政府的官員(CNA),負責墨西哥水的供應,他規定,不允許在該地區抽取地下水作為工業(yè)用途。因此,就需考慮其它的供應來(lái)源。在電力采購協(xié)議中允許使用50%的城市污水作為電廠(chǎng)的補給水。經(jīng)研究確定認為,包括冬天燃油時(shí),水需要量最大的情況,這些水量是足夠了。于是決定建造一座污水二級處理廠(chǎng)來(lái)處理多達125m3/小時(shí)處理過(guò)的污水(Gray water)給Bajio 電廠(chǎng)。

  通常,電廠(chǎng)所使用的處理污水,是依靠較大城市或鄉鎮處理過(guò)的城市廢水,這有足夠的質(zhì)量數據可以得到。但Bajio工程必需在建電廠(chǎng)的同時(shí),平行地建造污水處理廠(chǎng)(STP)。這樣就有一個(gè)緊跟的日程,才能滿(mǎn)足電廠(chǎng)建造,調試和起動(dòng)時(shí),對處理水的需要。

  原廢水的有限數據,被用來(lái)匯編和分析,以建立設計的特點(diǎn)。另外還進(jìn)行一些取樣,來(lái)論證和補充重要的參數。這些初始的數據被用來(lái)開(kāi)發(fā)污水設計的分析并包含在規范中,并用來(lái)設計和建造污水處理廠(chǎng)(STP),制定采購一交鑰匙的合同。另外,業(yè)主在STP設計和建造時(shí)對原污水進(jìn)行了12個(gè)月的取樣和分析。僅有的小時(shí)流量數據被分析以保證有足夠的流量來(lái)供給電廠(chǎng)。原污水特性的設計進(jìn)展,需要每個(gè)參數都是在施加流量負荷時(shí)的值。在12個(gè)月的取樣過(guò)程中,流量數據被補充用來(lái)證實(shí)開(kāi)始時(shí)的設計基礎。

  San Luis de La Paz城原有一個(gè)污水系統,但該城尚未得到聯(lián)邦的資金來(lái)建造它自己的STP。污水是收集在污水系統,并在地區周?chē)乃膫(gè)點(diǎn)(利用土地的實(shí)際情況)排放。另外,一條污水管線(xiàn)在城市郊外建造出去,該處可建造今后的STP。

  污水處理系統

  工程評估了二種選擇:一是將STP建造在城市里,另一種是將它建在電廠(chǎng)內。若將處理廠(chǎng)放在水源處(城市內),這樣就要將處理污水通過(guò)大約12 .6Km長(cháng)管道,用泵送到電廠(chǎng),而不是將原污水通過(guò)這長(cháng)管道送到電廠(chǎng)。若采用后者,則泄漏和溢流原污水的危險性就比用泵送處理污水要大得多。一項有效的STP設計,與是否能夠在短期內滿(mǎn)足由于燒油要求而增加補給水有關(guān)。生化處理的系統不可能在如此短時(shí)間內搞成的。因此,計劃將STP保持在穩定的,接近設計容量125m3/小時(shí)運行,而多余的水給地區提供作不同的用途。將STP設置在城市邊界內,有利于輸送多余的處理污水給城市。因此,業(yè)主就決定將STP設置在城市內(即建在土地藍圖內,有利于今后城市的STP)。

  在此工程設計和建設期間,發(fā)生了三個(gè)對STP的設計有影響的問(wèn)題。第一個(gè)是發(fā)現了一個(gè)新的進(jìn)入城市污水的廢水流來(lái)自地方的屠宰場(chǎng)。從有關(guān)的攔截器(排放點(diǎn))取樣,發(fā)現污水樣品的BOD值,通常在1000~2000mg/l。這就引起從4個(gè)取得的混合原污水的值達到700~900mg/l。這樣,STP就得按平均BOD 400mg/l,短期最高值為800mg/l設計。顯然,這是個(gè)問(wèn)題。與地方污水管理當局聯(lián)系,他們和屠宰場(chǎng)聯(lián)系,減少流至Bajio電廠(chǎng)的STP的廢水分配,其方法是改線(xiàn),將它的廢水排放點(diǎn),從現有的攔截器排放點(diǎn)改至供應STP支管的下游。

  第二個(gè)問(wèn)題關(guān)系到STP的流量控制。在與城市執行原先合同時(shí),地方廢水管理當局是將現有四個(gè)排放攔截器關(guān)閉的,這樣所有從San Luis de La Paz來(lái)的污水流,全部從STP流出。STP平衡池的水力設計是能夠接受125m3/小時(shí)的原污水。多余的原污水是排至一個(gè)新的排放點(diǎn)。城市當局負責建造一個(gè)新的多余污水的排放管道和排放建筑。但在STP的建造中,城市當局告訴業(yè)主,他由于缺乏資金,不能完成這新設備。但他答應,在原有四個(gè)排放管上,新安裝調節滑動(dòng)門(mén),以保證有足夠的水流進(jìn)入平衡池,達到平衡流量125m3/小時(shí)。這樣,STP的控制就從過(guò)去不用運行人員關(guān)注,變?yōu)樾枰\行人員密切關(guān)注,并要與當地污水管理當局聯(lián)系的方式。

  最后一個(gè)主要問(wèn)題是在建造中,由于城市當局無(wú)力建造新的多余污水的管道和排放建筑引起的。如前所說(shuō),多余的電廠(chǎng)不需要的處理污水,是給城市作為它自己的用途。為此目的,STP工程建造了一個(gè)600 m3處理污水存儲箱。其目的是讓城市在它需要時(shí),從箱中取處理污水。任何多余的處理污水,將從箱溢流至新管道和多余的原污水混合。由于建設此管道已被取消,市區便在臨近STP處建一個(gè)大的處理污水池以收集多余的處理污水。城市當局和當地農民商量一個(gè)安排,從水池送水到地方的灌溉系統以防止水池的溢流。

  此STP已運行超過(guò)了一年。此系統包含有二個(gè)污水處理系列(2 x 50%)。STP的總容量是基于燃氣輪機在燃油時(shí)水的需要量。然而STP在一個(gè)系列運行的條件下,STP能足夠地在電廠(chǎng)燃氣輪機燃用天然氣時(shí),為電廠(chǎng)的正常運行,供應處理污水。

  有一個(gè)平衡/收集池從城市污水系統收集原污水。原污水通過(guò)提升站從收集池送到STP.污水處理系統裝有蓖子篩,細篩和除油脂,除砂系統,以及帶有曝氣箱,二級澄清器和沉渣再循環(huán)的曝氣活化沉渣系統。生化處理系統包含有硝化和脫硝步驟以除去氨(總氮)。多余的沉渣經(jīng)消化,脫水然后排出至地面。處理污水經(jīng)氯化處理,然后通過(guò)處理污水泵站,排至電廠(chǎng)范圍內的處理污水井。

  水處理系統

  起初,考慮采用一個(gè)帶有自動(dòng)反洗(使用空氣-水的混合物)的微濾(MF)系統作為處理污水的前處理以代替原來(lái)的軟化/澄清和過(guò)濾方法。MF不能除去硬度,硅和其它溶解物質(zhì),但能顯著(zhù)降低SDI值和細菌,不然燭狀過(guò)濾器會(huì )被堵塞,RO膜會(huì )被污染。但后來(lái)通過(guò)進(jìn)一步考慮還是決定將選用MF的方案取消了。這是由于處理污水的水質(zhì)變化較大,而且由于時(shí)間太緊,沒(méi)有時(shí)間去進(jìn)行MF的試驗臺試驗,因為當時(shí)尚沒(méi)有處理污水。

  最后,高效反滲透系統(HERO)被選用來(lái)代替帶有澄清軟化和除硅的常規反滲透RO系統。這是根據如下幾點(diǎn)判定來(lái)確定的:

  為了保證常規RO工藝的正常運行,在預處理系統中除去硅,鋇和剩余的TOC是必需的。

  用氫氧化鎂沉淀吸附法除去硅,即使是常規的水源,也是難以控制的。要除去處理污水中的硅,由于它含有TOC,就更難,因為T(mén)OC會(huì )影響沉渣的沉降特性和沉淀過(guò)程。以前水處理廠(chǎng)的運行,缺少對于高含硅量的處理污水軟化所需要高除硅率的數據。

  常規的軟化和除硅會(huì )產(chǎn)生大量的沉渣,在排走和運輸這些沉渣時(shí),需要較多人力。

  常規的軟化工藝不能完全自動(dòng)化,需要較多運行人員的關(guān)注,特別是間斷運行時(shí),更需這樣。

  以前HERO系統沒(méi)有用來(lái)處理過(guò)處理污水,但它的運行實(shí)例說(shuō)明它在處理高TOC濃度的水,也就是對常規RO系統會(huì )產(chǎn)生嚴重污染的水,以及那種水質(zhì)變化較大的水,具有很高的容忍度和成功的運行經(jīng)驗。HERO工藝特別適宜用于處理高含硅量的水。

  RO的高pH運行,這也就是HERO的運行模式,能將硅和有機物保持為溶解狀態(tài),這樣,膜的清洗頻率就預計比較低。進(jìn)入HERO的水中殘余硬度,必需在上游,用弱酸離子交換器(WAC)中除去,以防止硬度在膜上沉淀。

  電廠(chǎng)補給水處理系統的描述

  從STP出來(lái)的處理污水用泵送至電廠(chǎng)中的處理污水池。池的液位由供水管道上的控制閥來(lái)保持。處理污水在反應式澄清器(1)中處理,澄清器中加入堿,凝聚劑(FeCL3)和助凝劑。澄清的出水進(jìn)一步通過(guò)重力式過(guò)濾器(3)和壓力式過(guò)濾器(2)過(guò)濾。過(guò)濾水儲存在一箱內。箱液位用調節處理污水去澄清器的水流量來(lái)維持;瘜W(xué)藥品的劑量同步于進(jìn)入澄清器的流量。次氯酸鈉的劑量是同時(shí)加入到處理污水池以及壓力過(guò)濾器的進(jìn)水中。澄清器進(jìn)出水的濁度和pH值有表計監控。假如需要的話(huà),二氧化碳可用來(lái)調節澄清器出水的pH值。亞硫酸鹽是加入到弱酸離子交換器(WAC)設備(2)給水中進(jìn)行脫氯。在WAC出水送至脫碳器(1)之前,能加入HCL來(lái)調節其pH值。WAC進(jìn)出水的硬度和pH值用儀表檢控。RO設備(2)給水的pH值用加入堿來(lái)調節。RO給水和滲透液的導電率和硅含量用儀表監控,離子交換混床(2)的出水也用儀表監控。WAC和混床的再生廢液進(jìn)行中和并與RO的濃水合在一起。RO濃水在與除鹽設備再生廢液混合之前,要先中和,然后通過(guò)層狀分離器除去沉淀的硅。

  除鹽水用來(lái)補給蒸汽系統,控制燃氣輪機(CTs)的NOX,以及清洗燃氣輪機(CTs)。過(guò)濾水儲存在過(guò)濾水存儲箱中,也用來(lái)根據服務(wù)用水系統,防火用水系統以及生活用水(非飲用)的需要,來(lái)提供水。

  電廠(chǎng)廢水排放方案的選擇

  電廠(chǎng)會(huì )產(chǎn)生如下所說(shuō)的專(zhuān)門(mén)的廢水流,而需要將其排出設備外。評估了如下的廢水排放方案:

  儲存 / 蒸發(fā)池:在缺水地區,蒸發(fā)池是不可接受的。要得到這個(gè)地方也受到限制。

  注入井:廢水的質(zhì)量要考慮對環(huán)境的影響。要得到環(huán)境部門(mén)的許可過(guò)程,可能是最長(cháng)的(假如需要進(jìn)行水利-地質(zhì)研究的話(huà))。

  帶有小蒸發(fā)池或結晶器的鹽水濃縮器:會(huì )有高的運行和維護費用,并需要有經(jīng)培訓的運行人員。

  排回至STP:此方案需要將高TDS的廢水從電廠(chǎng)返回到污水處理廠(chǎng),此廠(chǎng)位于城市單獨分開(kāi)的管道。為了防止建立起一個(gè)濃水的回路,電廠(chǎng)的廢水是排至城市里污水處理廠(chǎng)的入水側,并與多余的處理污水混合?墒褂醚a給水供水管道所使用的同一管溝,以減少此方案的費用。預計的電廠(chǎng)廢水和處理污水混合后的質(zhì)量被評估以保證適合用于市區的用途。此返回到STP的方案被選用,這是因為它的費用低而且較易被批準。

  STP的運行

  STP的合同商同意處理水能保證符合表1的質(zhì)量?偨YSTP的運行數據,列于表2和表3。在將鑰匙交給業(yè)主之前,合同商進(jìn)行了和通過(guò)了一個(gè)七天的性能試驗,表明此處理廠(chǎng)達到了所保證的水質(zhì)量。

表1 保證的處理污水質(zhì)量  

參數
周平均值
周平均值
pH
pH
pH
BOD5 mg/l
BOD5 mg/l
30
TSS, mg/l
20
30
NH3-N, mg/l
5
5
大腸桿菌 mpn/ 100 ml
400
1000
油和油脂 mg /l
10
20

  調試后,STP連續生產(chǎn)非常好的出水水質(zhì),僅有偶然的超標。電廠(chǎng)水處理系統的保守設計,已能處置這偶然的超標。

  有二個(gè)運行報道需要指出的。第一是,有時(shí),原污水的BOD會(huì )大大超過(guò)設計平均值400 mg/l;跉v史上在2002年的開(kāi)頭6個(gè)月時(shí),BOD/COD的比值為0.58以及COD的平均值為640 mg/l,原污水的平均BOD估計在370 mg/l.但是,基于每天進(jìn)水的COD 測量,進(jìn)水的BOD在一個(gè)較長(cháng)時(shí)間,可能在400~700 mg/l 的范圍。幸運的是,曝氣箱的STP曝氣系統,設計得比較保守,這樣,STP在進(jìn)水BOD和COD值較高時(shí),仍然可以生產(chǎn)BOD值小于20~30 mg/l的處理污水?墒,原污水的高BOD值,會(huì )增加曝氣的需要量和增加產(chǎn)生的沉渣量。這二者均會(huì )增加運行費用。

  另一個(gè)與運行有關(guān)的復雜問(wèn)題是前面討論過(guò)的原污水流量控制問(wèn)題。為了使STP和電廠(chǎng)有可靠的原污水流量,需要經(jīng)常干預當地的污水管道管理人員,來(lái)調節四個(gè)現有的排放管道的滑動(dòng)門(mén)。早先的經(jīng)驗說(shuō)明,當地的污水管道管理人員不能經(jīng)常及時(shí)回應STP要求增加原污水量的要求。結果有時(shí)沒(méi)有足夠的流量進(jìn)入STP.后來(lái),業(yè)主給污水管道管理人員提供了自行車(chē)和手機,較快的聯(lián)系工具,改善了回應的時(shí)間。由于改善了回應時(shí)間,缺少水流進(jìn)入STP的問(wèn)題已不再存在。

  運行經(jīng)驗

  電廠(chǎng)的水處理系統是在概念設計階段,按估計的處理污水水質(zhì)進(jìn)行設計的。這估計的水質(zhì)是根據使用硝化和脫硝處理的二級處理污水的情況確定的。堿度的估計是根據原污水為了硝化和脫硝處理進(jìn)行的堿度數據的調整確定的,而硝化由于在氨-氮生化反應形成硝酸鹽時(shí)要消耗堿度,而在脫硝處理時(shí)有大約一半的堿度返了回來(lái)。

  在STP的開(kāi)始運行階段,處理污水水質(zhì)與估計的水質(zhì)有較大變化,這是因為,水中含有高的磷酸鹽,高的表面活性劑和TOC,在電廠(chǎng)水處理廠(chǎng)形成泡末而引起的。帶過(guò)生物顆粒和不恰當的氯化處理也是個(gè)問(wèn)題,這使水處理廠(chǎng)的澄清-軟化器,由于沉淀的沉降性能差而難于運行,使顆粒升起而帶過(guò)。

表2 STP的運行數據 

 
STP進(jìn)水
STP 進(jìn)水
STP 出水
STP 出水
參數/2001
平均
最大
平均
最大
pH
7.7
8.1
7.7
8.1
堿度(CaCO3ppm)
540
551
341
346
COD
1081
1557
66
146
BOD
649
970
13
45
NH3-N
57
78
4
13
總N
84
112
8
18
總P
6.8
15
5
14
總-SiO2
105
108
72
78
反應SiO2
73
79
56
56
油和油脂
56
240
4.4
8

濃度均以 mg/l 表示2001 1~2月份的數據

表3 從2002起的運行數據 

參數/2002
1月
2月
3月
4月
5月
進(jìn)水平均COD
499
478
684
721
855
進(jìn)水最大COD
1035
1026
1200
1059
1358
出水平均COD
40
39
44
46
51
出水最大COD
71
91
108
122
79
出水濁度NTU
5
7
8
6
7
出水最大濁度NTU
10
11
15
12
12
出水平均流量M2/hr
65
62
71
110
75
出水最大流量M2/hr
90
100
110
110
 100

  總結STP的運行數據列于表2和表3。當前處理污水的數據(已穩定地運行超過(guò)數月)表明,STP實(shí)現了非常良好的水處理,其處理污水的平均出水BOD在13mg/l, COD在45mg/l,濁度小于10 NTU.值得注意的是,在STP中還能除掉一些硅。能除去全硅大約31%,除去反應硅大約23%。在處理污水中觀(guān)察到的最大含硅量為84 mg/l。STP能夠很好地除去油和油脂。處理污水的平均油和油脂含量小于5 mg/l 。同樣的,總-N 從84 mg/l 降到8 mg/l,說(shuō)明有很好的硝化和脫硝的效果。

  一個(gè)令人驚奇的事是,處理污水的堿度比原先根據水處理廠(chǎng)設計的估計要高的多。處理污水的硬度變化是小的,而堿度的變化是顯著(zhù)的。裝在下游的高效反滲透設備(HERO)的供應商要求進(jìn)入弱酸離子交換器(WAC)的水的堿度和硬度比為1.0 或略微高些。由于預計的處理污水的堿度有些不足,所以原計劃要在澄清-軟化器中用加堿方法將處理污水的總硬度降到大約100 mg/l。而運行的結果卻指出,處理污水的堿度能穩定地高于處理污水的總硬度。

  這樣,此澄清-軟化器是在澄清模式狀態(tài)下運行的,用來(lái)除去多余的TSS,磷酸鹽和有機物。在WAC上較高的硬度負荷會(huì )降低二次再生間的出水量,但它并沒(méi)有給運行帶來(lái)什么顯著(zhù)的問(wèn)題或額外的費用。CO2 可加在軟化器出口用來(lái)防止產(chǎn)生碳酸鈣的二次沉淀,而當澄清器在非軟化狀態(tài)下運行時(shí),是不需要的。為了維持WAC進(jìn)口水的TA/TH比在大約1:1比值而需增加入的堿,也不需要加入了。WAC出水pH值的降低是在脫碳器前加酸來(lái)達到的。根據HERO工藝的要求,為了保持在RO濃水中的硅,有高的溶解度,RO的給水 pH值應調節到10.3~10.5。

  弱酸離子交換樹(shù)脂除去和堿度結合的硬度,并用氫離子置換此硬度。這將轉換大量的碳酸鹽和重碳酸鹽為二氧化碳,而在脫碳器中將脫碳水的二氧化碳降到5~10 mg/l.WAC給水中與硬度相比高出的堿度,會(huì )造成WAC出水的較高堿度。

  HERO供應商的運行導則要求限制RO給水的硬度在0.1~0.2左右,這樣在濃水流中的硬度大約在1~2mg/l.水處理廠(chǎng)的數據(沒(méi)有列入)顯示,99%的時(shí)間,WAC進(jìn)水的硬度是可忽略不計的。有時(shí),從WAC會(huì )有些硬度漏過(guò)。在發(fā)現RO膜的壓差增加,可進(jìn)行RO膜的在線(xiàn)酸洗。至今為止,RO膜未曾需要使用供應的現場(chǎng)清洗組件(CIP),用任何的化學(xué)藥劑進(jìn)行離線(xiàn)清洗過(guò)。盡管在RO系統前有設備用來(lái)加入阻垢劑和非氧化性殺菌劑,但至今沒(méi)有用過(guò)。

表4 水處理廠(chǎng)的總堿度、總硬度和電導率數據 

參數/2001
5月
6月
7月
8月
GWS pH
7.5
7.7
7.8
7.7
GWS pH
218
221
212
216
GWS TA,mg/l
337
310
298
271
PF TH, mg/l
203
216
203
151
PF TA, mg/l
329
228
203
376
WAC TA, mg/l
307
247
193
376
WAC 出水pH
5.2
4.2
3.6
376
GWS 電導率 us/cm
1243
1175
1172
1247
PF 電導率
1352
1351
1509
1829
RO給水 電導率
1945
1863
1858
2289
RO出水電導率
106
130
104
72

GWS=處理污水池Cond.=電導率 PF=壓濾機

TH=總硬度 以CaCO3計TA=總堿度以CaCO3

表5 水處理廠(chǎng)的硅數據 

參數/2001
5月
6月
7月
8月
GWS平均 SiO2 mg/l
65
67
61
59
GWS最大 SiO2mg/l
69
75
84
49
PF 平均 SiO2mg/l
57
58
53
38
PF最大 SiO2mg/l
57
63
62
49

GWS=處理污水池Cond.=電導率 PF=壓濾機

TH=總硬度 以CaCO3

  電導率的數據指出,水的電導率從處理污水池到壓濾再到RO給水是增加的,這估計是由于加入NaOH,NaOCL,和HCL的緣故。RO的給水電導率隨著(zhù)滲透液平均電導率72~130us/cm 間顯著(zhù)地變化。預處理系統中(通過(guò)壓力過(guò)濾器)總硅的除去情況(表5)

表6 要求從水處理廠(chǎng)出來(lái)的除鹽水質(zhì)量 

電導率 us/cm 250 C
< 0.2
硅 SiO2 ppb
< 20

表7 從水處理廠(chǎng)出來(lái)的除鹽水質(zhì)量(月平均值) 

 參數/2002

2月
3月
4月
5月
6月
混床出水電導率us/cm
0. 05
0. 12
0. 09
0. 13
0. 13
混床出水含硅量SiO2 ppb
0.2
1.1
2.2
2.8
1.6
  HERO系統是按賣(mài)主推薦的回收率(90~95%)略低的值進(jìn)行設計的,F在,系統是在回收率大約在85%的情況下(60m3/小時(shí),濃水為9 m3/小時(shí))運行的。從混床出來(lái)的除鹽水質(zhì)量符合電廠(chǎng)水汽系統對補給水的要求,電導率從0.05到0,13間變化,硅含量在0.2~2.8 ppb間變化。

  總結和結論

  Central el Bajio工程利用高含硅量的原污水作為電廠(chǎng)補給水的唯一的水源。一個(gè)污水處理廠(chǎng)和補給水處理系統將污水轉化為高質(zhì)量的除鹽水,供電廠(chǎng)使用?偨Y起來(lái),為具有相似水源的電廠(chǎng),提出如下的建議和結論:

  在邊緣地區,原污水的數據通常是缺乏的。無(wú)機物,硅和金屬的數據更少。很需要有一補充的取樣程序。這應列入工程計劃中。

  由于缺少地方的資金,很難要求許多城鎮在農業(yè)地區在開(kāi)始就承諾提供增加地下建筑來(lái)支持水的供應。

  堿度是顯著(zhù)地到受硝化和脫硝處理過(guò)程的影響。在當前的事例中,氨-N是通過(guò)硝化和脫硝處理的生化過(guò)程除去的。

  堿度相關(guān)于硬度的濃度,會(huì )影響常規軟化器和WAC的過(guò)程。加入苛性堿的軟化(除去鈣),相對于石灰軟化來(lái)說(shuō),只能除去有限量的堿度。

  水處理廠(chǎng)的澄清-軟化器,只有很少時(shí)間按軟化方式運行的。在開(kāi)始階段,處理污水的質(zhì)量受到表面活性劑和有機物的影響,使澄清器的運行發(fā)生問(wèn)題。澄清和軟化方式均受到不良沉降性能的沉渣的影響。

  由于處理污水的堿度比預計的要高,因此處理廠(chǎng)就有使澄清-軟化器,僅按澄清方式運行的靈活性。

  HERO工藝被證明是很可靠和適應性強,能在處理污水水質(zhì)變化條件下,無(wú)論在澄清和軟化過(guò)程,均能得到很好的結果。HERO工藝的成功運行,不需在前面的系統進(jìn)行除硅。

  處理污水的堿度變化會(huì )影響水處理廠(chǎng)的運行,但只要合適地監控硬度,pH和藥品的加入,這種變化的影響會(huì )被減小。

  HERO系統能在處理污水水質(zhì)變化的條件下,生產(chǎn)出質(zhì)量符合要求,產(chǎn)量足夠的除鹽水。曾進(jìn)行過(guò)偶然的在線(xiàn)的酸洗。經(jīng)過(guò)一年的運行后,僅僅為了預防的目的,設備在當前,計劃使用安裝好的清洗設備,用非氧化性殺生物劑,對膜進(jìn)行第一次清洗。

延伸閱讀:HEROTM 污水 處理
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