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2008-11-24 13:34 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
我廠(chǎng)脫鹽水裝置是80年代末從西德引進(jìn)的水處理工藝,整個(gè)裝置由復床(一級除鹽)、混床(二級除鹽)兩部分組成。隨著(zhù)運行時(shí)間的增加,制水周期逐漸縮短,復床再生頻繁,自用水率明顯增加,酸堿消耗亦大大提高。復床制水能力通常達不到設計值140t/h,只能維持在110t/h左右。為此,我們對復床周期制水量降低的原因進(jìn)行分析研究,采取了一系列的技術(shù)改造措施,提高復床周期制水量。
1、復床周期制水量降低的原因分析
根據離子交換平衡原理,脫鹽水生產(chǎn)工藝計算式為:N=V.E0/(QT.∑c)(1)
式中:N-周期制水量,m3;
V-離子交換樹(shù)脂的體積,m3;
E0-離子交換樹(shù)脂工作交換容量,mmol/L QT-每臺交換器處理水量,m3/h;
∑c-水中離子總量,mmol/L.從式(1)可見(jiàn),當處理水量和樹(shù)脂體積一定時(shí),復床進(jìn)水中離子含量增大,離子交換樹(shù)脂工作交換容量減小,都會(huì )造成復床周期制水量的降低。
為此,我們對復床的運行工況、樹(shù)脂的工效性能進(jìn)行了調查統計,見(jiàn)表1.由表1發(fā)現復床進(jìn)水離子含量每年都大幅度增加,樹(shù)脂的工作交換容量也有一定程度的下降。
表1 復床制水情況統計
統計年份 | 周期制水量/ t |
陽(yáng)床工交/ (mmol·L-1) |
陰床工交/ (mmol·L-1) |
進(jìn)水離子量/ (mmol·L-1) |
1990 | 2350 | 623 | 738 | 3.11 |
1991 | 2300 | 626 | 730 | 3.85 |
1992 | 2260 | 603 | 721 | 4.20 |
1993 | 2205 | 601 | 725 | 4.60 |
1994 | 2140 | 588 | 705 | 5.27 |
1995 | 2080 | 575 | 686 | 6.08 |
1996 | 2015 | 543 | 648 | 6.53 |
1997 | 1610 | 510 | 629 | 7.94 |
年份 | 年均離子量/(mmol·L-1) | 年份 | 年均離子量/(mmol·L-1) |
1990 | 12.1 | 1994 | 15.8 |
1991 | 13.5 | 1995 | 17.6 |
1992 | 14.6 | 1996 | 19.7 |
1993 | 14.0 | 1997 | 20.6 |
1.2 樹(shù)脂工作交換容量下降的原因分析離子交換樹(shù)脂的工作交換容量除與本身工藝特性有關(guān)外,還與工作條件有關(guān),如再生方式、進(jìn)水離子濃度、交換終點(diǎn)的控制指標、樹(shù)脂層的高度、水流速度,交換劑能否徹底再生也會(huì )對工作交換容量有很大的影響。
在再生方式、交換終點(diǎn)的控制指標沒(méi)有改變的情況下,工交下降的原因應從以下幾方面查找:
、?lài)a(chǎn)弱堿樹(shù)脂強度不夠,在運行過(guò)程中破碎、脫殼而堵塞水帽,造成樹(shù)脂工作層下降。
、趶痛矇翰钌,限制水流速度,降低交換中膜擴散的速度,影響離子交換樹(shù)脂交換能力的充分發(fā)揮。
、圻M(jìn)水離子濃度的改變,造成樹(shù)脂再生時(shí)間、濃度與運行條件的不匹配,再生效果差。
、軓暮铣晒ざ位厥盏墓に嚴淠禾己诤窟^(guò)高,后移進(jìn)入復床,致使復床進(jìn)水變黑。發(fā)粘,堵塞樹(shù)脂網(wǎng)孔,影響樹(shù)脂的吸附和離子的交換,造成工交下降。
2、提高復床周期制水量采取的措施
2.1 降低復床進(jìn)水離子含量采取的主要措施是回收尿素工段的工藝廢液。尿素工藝廢液是尿素裝置蒸發(fā)系統產(chǎn)生的冷凝液,其中NH3,尿素,CO2的質(zhì)量分數分別為5%,0.8%,2.1%,流量50t/h左右,溫度90~100℃,經(jīng)過(guò)深度水解,解吸以后,NH3,尿素質(zhì)量濃度均低于5mg/L,設計上是作為鍋爐給水使用的。由于前幾年解吸系統運行不穩定、設備經(jīng)常出現泄漏,NH3,尿素經(jīng)常超標,尿素廢液一直作為廠(chǎng)區采暖使用,夏天就地排放。如今,冬季采暖不再使用,經(jīng)過(guò)1998年5月份大修期間設備檢修,技術(shù)改造,尿素廢液指標合格率達95%以上,基本上NH3,尿素的質(zhì)量濃度都在2mg/L左右,具備了回收條件,且其水質(zhì)比合成工藝冷凝液、軟化水要好得多。
回收方案是在尿素工段新增設1臺板式換熱器,分別在尿素、脫鹽水增設2臺電導儀,同時(shí)脫鹽水還裝有溫度監測表,利用循環(huán)冷卻水將尿素廢液冷卻到40℃,匯集到222B軟化水箱,再由軟水泵送到復床、混床處理后進(jìn)入222A脫鹽水箱,重復利用。
我廠(chǎng)于1999年9月份架設管道后,對尿素蒸汽冷凝液進(jìn)行了回收利用,使復床負荷降到2.1mmol/L,復床周期制水量最高達644Ot.尿素廢液回收前后復床制水情況比較見(jiàn)表3.
表3 尿素廢液回收前后復床制水情況比較
日 期 | 平均制水量/t | 最大制水量/t |
1999年6月~8月 | 3265 | 3980 |
2000年6月~8月 | 4850 | 6440 |
2.2 降低樹(shù)脂的交聯(lián)度我廠(chǎng)復床所用樹(shù)脂均是苯乙烯、二乙烯苯在適量致孔劑作用下,引入不同的功能基制成性質(zhì)各異的共聚球體。作為交聯(lián)劑的二乙烯苯在樹(shù)脂中的含量決定著(zhù)單位體積樹(shù)脂所貯存的可交換離子的量,降低樹(shù)脂的交聯(lián)度,可客觀(guān)地提高樹(shù)脂的交換容量[1],增加復床周期制水量,并且樹(shù)脂交聯(lián)度越低,樹(shù)脂顆粒所具有的網(wǎng)孔直徑就越大,越有利于離子的粒擴散,可以提高樹(shù)脂的離子交換速度,縮短交換所需要的時(shí)間,但如果一味地降低交聯(lián)度,隨著(zhù)樹(shù)脂孔徑的加大,機械強度降低,將會(huì )影響樹(shù)脂的使用壽命,制約制水能力。
根據我廠(chǎng)復床的運行情況,建議生產(chǎn)廠(chǎng)家在保證樹(shù)脂機械強度的基礎廣,適當地降低交聯(lián)度,使交聯(lián)度由7%降到5.5%左右,樹(shù)脂的工作交換容量得到一定程度的提高,且使復床制水能力上升到130t/h.
2.3 提高再生效果根據復床的進(jìn)水情況,我們對再生濃度和時(shí)間進(jìn)行了試驗調整,于2000年3月份將短再生條件確定為:酸的質(zhì)量分數為4%,時(shí)間25min;堿的質(zhì)量分數為1.8%,時(shí)間60min,取得了較好的效果。
在操作上,定期對復床樹(shù)脂進(jìn)行擦洗、復蘇處理,恢復樹(shù)脂的工作交換性能。
3、改造效果
經(jīng)過(guò)幾個(gè)措施的實(shí)施,復床運行情況得到明顯改善,周期制水量大幅度提高,復床月再生次數由原來(lái)的71次降到32次,節約了酸、堿、和原水消耗,每噸脫鹽水消耗酸。堿量由原來(lái)的1.07kg和0.52kg分別下降到0.6kg和0.295kg;每噸脫鹽水消耗原水由450kg下降到225kg.每天回收尿素廢液達1200t,可節省原水費用達(1.56×1200)1872元/d,脫鹽水成本由3.4元/t下降到2.16元/t.復床出水水質(zhì)得到一定程度的改善,電導率由1.01μS/cm下降到0.45μS/cm,漏硅次數明顯減少,提高了復床有效運行利用率,穩定了脫鹽水的生產(chǎn),結果見(jiàn)表4.
表4 復床改造前后運行情況對比
年份 | 周期制水量/t | 制水周期/t | 陰床工交/(mmol·L-1) | 陽(yáng)床工交/(mmol·L-1) | 月耗酸/t | 月耗堿/t |
1997 | 1610 | 14 | 629 | 510 | 4.42 | 6.78 |
2000 | 4294 | 39.5 | 756 | 634 | 2.30 | 3.25 |
參考文獻:
[1]錢(qián)庭寶。離子交換應用技術(shù)[M].大津:天津科學(xué)技術(shù)出版社,1984.
雷翠玲·助理工程師
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